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2025届浙江省宁波市高三上学期一模技术试题-高中通用技术
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这是一份2025届浙江省宁波市高三上学期一模技术试题-高中通用技术,共13页。试卷主要包含了选择题组,选择题,分析题,综合题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题组
羽毛球在我国享有广泛的群众基础和极高的普及率。作为一种对抗性运动,训练往往需要合适的陪练或专业教练的指导。发球机的使用能有效解决因缺乏陪练而导致的训练难题,帮助爱好者提升技术水平。请根据描述完成下面小题。
1.下列关于发球机说法中不正确的是( )
A.发球机把机械设计、电路设计、无线传输技术等结合于一体,体现了技术的综合性
B.新款发球机首次采用了双轮传送带挤压发射方式,体现了技术的创新性
C.研发人员在研发发球机过程中,创新精神和实践能力得到了提高,体现了技术具有发展人的作用
D.发球机的研发属于科学活动
2.如图所示是发球机的升降与移动三脚架,下列说法中不正确的是( )
A.装有脚轮,方便移动定位,考虑了“人”的因素
B.高度1m至1.8m手动可调,主要考虑了人的动态尺寸
C.使用时踩下刹车片,即可快速固定位置,体现了人机关系的高效目标
D.符合国家标准GB/T10541-2006,体现了设计的技术规范原则
3.如图所示,发球机的发射装置由主动轮、从动轮和片基带组成。该系统中,主动轮由驱动电机驱动产生牵引力,通过片基带(一种柔性传动装置)向从动轮传递动力,通过挤压羽毛球球头所产生的摩擦力对羽毛球进行加速,使其获得一定的速度被发射出去。下列选项中,对羽毛球的加速效果最显著的是( )
A.B.
C.D.
4.如图所示是发球机设计过程中某一送球结构的主视图和左视图,其正确的俯视图为( )
A.B.C.D.
5.小明用4mm厚的钢板加工如图所示电机支架,下列说法中不正确的是( )
A.腰型孔的加工顺序为:划线→钻孔→锉削
B.锉削时可以戴手套
C.用毛刷刷去钻孔时产生的铁屑
D.为提高加工精度,应在钻完所有孔后再弯折
6.发球机控制系统通过传感器数据的采集、手机APP指令解码处理,实现多样化的自动发球功能。其控制程序流程图如图所示,下列说法中不正确的是( )
A.普通模式和发烧模式不是并行时序
B.当串口接收到APP发送的“01234567”指令数据时,会执行发射机预热操作
C.根据指令设计参数和调用函数执行的时序不能颠倒
D.开关电源没有输出时,也会检测蓝牙是否连接
7.如图所示是发球机中的二维云台机构示意图电机1为俯仰角度调整电机,电机2为水平角度调整电机。当电机驱动图示中的转动轴顺时针转动时,下列说法中正确的是( )
A.连杆1受拉,连杆2和转动轴是铰连接B.连杆1受压,连杆2和转动轴是铰连接
C.连杆1受拉,连杆2和转动轴是刚连接D.连杆1受压,连杆2和转动轴是刚连接
8.调整电机安装有编码器,能获取当前位置与角度信息,控制器根据设定角度通过电机实现云台角度的精确控制。下列关于该控制系统分析正确的是( )
A.控制器的输出信号是控制量B.检测装置是编码器
C.被控对象是电机D.设定的云台角度是干扰因素
9.从系统的角度分析,下列说法不正确的是( )
A.发球机主体由储球、取球、送球等五大机构组成,体现了系统的整体性
B.设计时,保证系统正常工作的前提下要尽可能地降低成本,体现了系统分析的综合性原则
C.控制器被研究人员植入了卡尔曼滤波算法,实现传感器信号的滤波和融合,体现了系统分析的科学性原则
D.羽毛球大小是该系统优化的约束条件
二、选择题
10.下列元器件能实现“通交流隔直流”的是( )
A.B.C.D.
11.如图a所示电路,D1为理想二极管(正向导通时,电阻为0,两端压降为0V;反向截止时,电阻无穷大)。在Ui端输入图b所示信号时,输出信号U的波形正确的为( )
图a 图b
A.B.
C.D.
12.如图所示是一个炸弹模拟电路。一旦三极管导通,雷管将被点燃,从而导致炸弹爆炸,任务宣告失败。二极管D1导通压降为0.7V,电路已工作在稳定状态。以下选项不会导致任务失败的是( )
A.切断黄线B.切断绿线C.切断红线D.切断蓝线
三、分析题
13.如图所示是发球机的储球机构。旋转电机受单片机控制,一旦在3秒内光电传感器未检测到羽毛球,系统就认为该球筒内的球发射完毕,旋转电机会旋转1/6个圆周以实现球筒更换,直到累计旋转一周所有羽毛球发射后,发球任务终止。已知羽毛球最大外径约为65mm。
(1)在设计阶段进行了以下分析,其中不合理的是(单选) ;
A.选用高度为0.5米透明的圆形管,单筒储球量为20个标准的羽毛球
B.旋转电机选用高转速电机,提高发球效率
C.球筒内径设计为69mm
D.球筒下端口采用缩口设计,直径58mm,防止羽毛球掉落
(2)设计时要求储球机构整体质量轻,强度大。下列最适合作为固定座材料的是(单选) ;
A.3mm厚度的松木B.5mm厚度的碳纤维板C.15mm厚度的钢板
(3)将旋转电机固定在固定座上,下列连接件中最适合的是(单选) ;
A.B.C.
(4)以下是球筒旋转控制子系统的系统控制方框图,其中正确的是(单选) 。
A.
B.
C.
D.
四、综合题
14.如图a所示是发球机的主体机构,由储球、取球、送球、二维云台和发射机五大机构组成。取球机构从储球机构中取出羽毛球并送入送球机构,送球机构将羽毛球推进发射机。图b是标准羽毛球尺寸,待取的羽毛球在储球机构中球头朝下。请设计该系统中的取球机构,具体要求如下:
图a 图b
(a)能从储球机构中稳定地夹取一个羽毛球,并在下行一段距离后释放,使其自动掉落至送球机构;
(b)在完成一次取球任务后能够返回并准备执行下一次任务;
(c)整个装置结构简单可靠(无需考虑装置整体固定的位置);
(d)电机可实现正反转动,数量不限。
(1)在头脑中构思符合设计要求的多个方案,画出其中最优方案的设计草图(电机可用方框表示),简要说明方案的工作过程;
(2)在草图上标注主要尺寸。
(3)小明在设计该取球结构时,一般不需要考虑的因素是(单选) ;
A.羽毛球球头最大直径28mm
B.羽毛球球尾最大直径65mm
C.羽毛球毛片长度68mm
15.如图所示是小明设计的地下室感应灯,当人快速经过人体感应模块时,灯L1立即亮起,在120秒钟后自动熄灭。其中人体感应模块检测到人体信号时,输出高电平,未检测到人体信号时输出低电平。请回答以下问题:
(1)将R1替换为一个阻值更大的电阻时,灯L1亮灯时间将会(单选)
A.延长B.缩短C.不变
(2)在电路正常工作的前提下,小明进行了测试(以下均单选):
①若小明在触发感应灯亮起后,继续站立30秒后迅速离开感应区域,则灯L1将在他离开后继续亮 秒。
②若小明在触发感应灯亮起后,继续站立150秒后迅速离开感应区域,则灯L1将在他离开后继续亮 秒。
③若小明在触发感应灯亮起后,迅速离开感应区域,但在30秒后再次返回并迅速离开,则灯L1将在他第二次离开后继续亮 秒。
④若小明在触发感应灯亮起后,迅速离开感应区域,但在150秒后再次返回并迅速离开,则灯L1将在他第二次离开后继续亮 秒。
A.0 B.30 C.60 D.90 E.120
(3)小明不慎选购了不符合原电路要求的人体感应模块,该模块在检测到人体信号时,输出低电平,反之输出高电平。为此对原有电路进行调整,其中虚线框2的继电器部分已完成修改。现需连接虚线框1的电路,以实现当有人经过时,灯L1能够立即亮起,并在120秒后自动熄灭。
参考答案:
1.D 2.B 3.C 4.A 5.D 6.B 7.D 8.B 9.C
【详解】4、由线面分析法分析左视图该斜线可得俯视图处应该有圆弧,排除BD;分析正视图有两个点的存在,可知俯视图不可能是一条直线,排除C。
10.B
【解析】略
11.A
【详解】根据电路图所得,当输入信号Ui低于Vb时,二极管导通,U输出电压为Vb;当输入信号Ui高于Vb时,二极管截止,U输出电压和Ui相同,所以选A
12.B
【详解】ACD选项都会因为切断后,比较器负端电压变为0,而正端电压因为电容的存在仍然处于一个较高的电压,此时比较器出1,靠着电容的供电,三极管导通,雷管爆炸。B选项切断后,电路负端电压永远高于正端电压,比较器出0,三极管截止,雷管不会爆炸。
13.(1)B
(2)B
(3)A
(4)A
【解析】略
14.(1)
设计草图:
①取球机构能够稳定地夹取一个羽毛球
②取球机构可以带球下行一段距离
③装置结构简单可靠
(2)
尺寸标注:
①爪子最大张开长度大于65mm
②取球机构带球下行距离大于45mm
③其他合理标注皆可
(3)C
【解析】略
15.(1)A
(2) D D D E
(3) 或
【详解】(1)该电路为高电平触发的单稳态电路,将R1替换为一个阻值更大的电阻时,灯L1亮灯时间将会延长。
(2)①小明的离开并不影响电容放电时间,所以继续亮90秒
②小明在站立120秒后,因为电容放完电,使得2脚为0,3脚出1,电容再一次充满电,2脚即刻得1,3脚继续出0。小明在30秒后离开,此时情况与第一小题相同。
③小明的行为并不影响电容放电时间,所以继续亮90秒
④小明回来时电路已经恢复到初始状态了,所以继续亮120秒
(3)普通的单稳态电路连线
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
B
C
A
D
B
D
B
C
B
题号
11
12
答案
A
B
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